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天津煉化全年少用蒸汽20萬噸

時間:2013-01-18 22:10來源:未知 作者:-1 點擊:
天津煉化全年少用蒸汽20萬噸 天津煉化在扛紅旗 爭第一活動中,圍繞節能降耗主題深挖潛細優化,在設備上安裝蒸汽流量計后,找準了蒸汽消耗的關鍵點,下功夫做文章,摸索裝置運行規律,確定最佳工藝運行參數,使蒸汽用量大幅降低,初步計算2012年全年共節約蒸

天津煉化全年少用蒸汽20萬噸

天津煉化在“扛紅旗 爭第一”活動中,圍繞節能降耗主題深挖潛細優化,在設備上安裝蒸汽流量計后,找準了蒸汽消耗的關鍵點,下功夫做文章,摸索裝置運行規律,確定最佳工藝運行參數,使蒸汽用量大幅降低,初步計算2012年全年共節約蒸汽20萬余噸,創效達2300萬元。

  自焦化裝置的汽輪機由過去的低壓蒸汽改為中壓蒸汽后,天津煉化所有汽輪機都實現了依靠中壓蒸汽運行。降低汽輪機排汽壓力,減少蒸汽消耗,也成為設備管理人員主攻的新課題。機動處李艷芝等技術人員盯住這個“牛鼻子”,精心謀劃、多方設想,組織相關職能部門和車間反復深入研討論證,經過細致分析比對,確定了實施方案,并克服各種困難,逐項落實,將節能這塊“蛋糕”做到最大。動力1號背壓汽輪機排汽壓力由原來的1.10兆帕,降至0.95兆帕后,在相同進汽量的情況下,多發電15%,即每小時可節約蒸汽3噸,年節省蒸汽2.6萬余噸;催化背壓汽輪機排汽壓力由1.10兆帕,降至1.0兆帕,進汽量由每小時47噸減至43噸,每小時可節約蒸氣4噸,年節省蒸氣3.5萬余噸;加氫汽輪機排汽壓力在維持不變的情況下,依靠采用調整轉速和循環氫流量方法,每小時減少蒸汽流量2噸,年節省蒸汽1.7萬余噸。

  在不增加能耗的前提下,有效提高汽輪機的進汽溫度,成為攻關人員的另一主攻方向。他們通過精細分析催化廢鍋受熱面的布置結構,匯總了大量的有效數據后,把催化裝置的余熱鍋爐通過封堵水保護段,將催化蒸汽溫度大幅提高了15攝氏度,將催化汽輪機進汽溫度提高了12攝氏度,焦化、加氫、動力汽輪機蒸汽溫度提高了10攝氏度。此舉使5臺汽輪機每小時可節約蒸汽1.5噸,年節省蒸氣1.3萬余噸。

  通過技術指導協調,各車間圍繞降低蒸汽消耗主題妙招迭出,各車間安裝蒸汽流量計后,蒸汽節約成效明顯。煉油一部MTBE裝置通過反復摸索,將催化蒸餾塔的操作壓力由原來的0.7兆帕降至0.6兆帕后,回流比由1.0降至0.7,年節省蒸汽8760噸。硫黃車間對污水汽提裝置實施注堿工藝后,有效使原料水中的固定銨鹽轉化成可以分解的銨鹽,蒸汽用量由原來的每小時5.2噸降至3.6噸,年節約蒸汽1.39萬余噸。
 

 

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